论用PLC及触摸屏对旧气压式注塑机控制系统的改造
2008/1/3 13:19:00
摘要: 本文通过对日本小型旧气压式注塑机(为立式机)控制系统的认真研究,选用三菱PLC-FX1S-30MR及触摸屏GOT930-BWD-C,用SFC(顺序功能图)的程序设计方法,成功设计出气压式注塑机安全实用的控制程序;并阐述了在对旧设备实际的技改中,对工控系统分析的方法与程序设计的技巧及接线、联机、调试的要领。 关键词: 气压式注塑机 技改 PLC 触摸屏 STL 节能 前言: 在80—90年代广东地区许多工厂引进的设备,目前已使用近20多年,由于电控元器件已严重老化,工况稳定性差、故障频率高、维修工作量大、安全隐患多、耗能高……造成产品品质不良增多、生产效率低下、工伤事故频繁、维修费用居高不下、生产成本递增,给工厂带来沉重的经济负担!而淘汰这些旧设备又觉得比较可惜,鉴于这些设备年代久远相关资料欠缺,技改有一定的难度,怎样使这些老式设备旧貌换新颜呢?这是时代赋予我们广大设备维修技术人员的神圣职责!在不断提升自身职业技能的同时,希望该文能给予在旧设备技改中的技术人员有所借鉴与启迪! 论文内容: 我厂系日资独资,专业生产电线电缆及带电线插头的连接端子。于1991年8月从【日本大东特殊电线株式会社】引进25台小型立式气压式注塑机(出厂日期为1987年10月,在日本已使用了近4年),这种气压式注塑机由空气压缩机管网集中供气,噪音小,既节能又环保,要求工作气压:0.45—0.6 mpa,单模注塑量:2-8g,单模产品净重:2-6.5g,单相200-220V供电(供电热与电磁阀用),能够一次成型地生产各种塑料小制品。 一.提出问题: 因使用年代太久, 这25台立式气压式注塑机其现况有:①.设备外观油漆脱落,多数机台锈迹斑斑。②.线路设计繁杂陈旧。主要元器件有:小型中间继电器19个﹙经常触点接触不良或坏掉线包的故障较多﹚、时间控制器6个、老式气动电磁阀4个、温控器1个、。③.故障频率较高、生产效率低,增加了整机的维修费用。④.因电控组件老化存在着潜在的安全隐患。在2006年5月份,在机器运行中合模时压到过一位员工的手指。⑤.有时控制精度不准,且多少影响了产品的品质。(旧机控制电箱实物见附图12 -1 ) 二.分析旧气压式注塑机实际的工作原理: 由于没有该机的电路图、气路图、操作说名书,我深知任务的艰巨与神圣,为了不辱使命,在2006年6月份我在生产车间用了近一周的时间,全面搞清楚了该机实际的电路系统与气路系统的控制工作原理(见图2-1,见图3-1,见图3-2)。 该机的工作过程为:合上控制箱的电源总闸,打开控制箱面板上的电源开关(注:在绘制控制原理系统流程图时,发现该机以前的控制系统还存在安全隐患。以前该机没有运行准备按扭,这是我技改时加上的用起动/停止即琴键互锁按扭控制,按动运行准备按扭,可以防止在手动状态下各执行机构误动着,造成意外人身伤害或者机器损坏),可选择手动或自动操作模式。(旧机电箱面板实物图见附图12 -2 ) 1.当需要生产,选择自动操作时:在自动开关闭合的状态下,按动启动按扭,滑进气动电磁阀 作,滑进/滑退气缸在气压力的作用下驱动拉杆动作,使动模板向前滑行。当碰到滑进接近开关时,停止滑进,接着合模气动电磁阀得电工作,合模/开模气缸在气压力的作用下驱动导杆动作,使动模板向上面与定模板快速地闭合。(注:在模具滑进与合模阶段时,一旦出现异常的紧急状况,安全光栅 感应工作或踩动脚踏非常停止开关,合模电磁阀就断电自复位,该气缸在气压力的作用下变换成开 模动作,当开模位置到达开模限位接近开关时,滑退电磁阀得电工作,滑进/滑退气缸在气压力的作用下使动模板向后滑行,完成人机保护过程)。合模时间到时,射胶/射退气动电磁阀与加料气动电磁阀同时得电。当加料气缸驱动导杆到达加料行程时,加料气动电磁阀断电,结束加料过程;当射胶时间到达设定值时,射胶进气动电磁阀断电自复位,气缸在气压力的作用下变换成射胶杆返回的动作(即射胶退)。接着,当模腔中的塑胶制品冷却成型时间到达时,产品开始计数,计数信号结束,合模电磁阀就断电自复位直至滑退电磁阀得电工作,自动完成一个生产周期。 2.当需要调机,选择手动操作时:分别打开各个转换开关,即可使各个气动电磁阀得电工作或断电自复位,使气缸在气压力的作用下驱动导杆分别进行加料、滑进/滑退、合模/开模、射胶/射退动作,完成调机工作。 (注:框中的箭头表示各执行机构的动着方向;带虚线的箭头1为技改时添加的,是为了该机更安全!) 旧气压式注塑机电气控制原理系统流程图2-1 旧气压式注塑机主体外观图3-1 旧气压式注塑机的气路控制系统图3-2 根据该机的气路控制系统(图3-2)可以分析到:打开气压开关,压缩空气通过虑水干燥器,压缩空气分别经过标示“1”、标示“2”减压阀进行两部份的工作。①.第一部份: 标示“3”:当2位5通气压电磁单控阀得电时,A点经过调压阀通气,使开(合)模气缸导杆向上进行合模动作;当断电时,B点通气其动作向下进行开模动作。标示“6”:当2位5通气压电磁单控阀得电时,A点经过调压阀通气,使加料气缸导杆向前进行加料动作;当断电时,B点通气其动作向后停止加料动作。②.第二部份:标示“4”:当2位5通气压电磁单控阀得电时,A点经过调压阀通气,使射进(退)气缸导杆向下进行射进(射胶)动作;当断电时,B点通气其动作向下进行射退动作。标示“5”:当2位5通气压电磁双控阀B点得电时,经过调压阀通气,使滑进(退)气缸导杆向前进行滑进动作;当A得电时,A点通气使其动作向后进行滑退动作。 三.编制旧气压式注塑机安全实用的控制程序: 1.确定I/O点、PLC、触摸屏的型号配置: ⑴.系统地了解了全机的工作过程与控制原理后(见图2-1,图3-1,图3-2),为编写该机PLC的控制程序提供了实用的理论依据。为了便于编写程序,首先确定该机的信号输入点(I)与信号输出点(O)及与之对应的元器件明细表。(见表4-1) 项目 名称 序号 名称 所配元件 个数 备注栏 输 入 (I) X0 运行准备 直经30mm启动按扭 1 X1 手动模式 直经30mm双 向转换开关 1 手动/自动双向转换开关 X2 自动模式 X3 手动滑进 直经30mm双 向转换开关 1 与手动滑退共双向转换开关 X4 滑进接近开关 TL-N10ME 10-30VDC 1 NPN型 X5 非常停止/安全光栅 光栅OMRON E3JK-R4M1 脚踏开关5A 各1 两个装置串联可共享一个输入点 非常停止用脚踏开关 X6 手动合模 直经30mm双 向转换开关 1 合模/开模双向转换开关 X7 手动射胶 直经30mm双 向转换开关 1 射胶/射退双向转换开关 X10 手动滑退 直经30mm双 向转换开关 空白 与手动滑进共双向转换开关 X11 手动加料 直经30mm启动按扭 1 X12 加料行程 OMRON Z-10GHW78-B 1 X13 开模接近开关 TL-N10ME 10-30VDC 1 NPN型 输 出 (O) Y0 滑进 DC24V2位5通双控阀 1 滑进气动电磁阀 YI 合模 DC24V2位5通单控阀 1 合模/开模气动电磁阀 Y2 射胶 DC24V2位5通单控阀 1 射胶/射退气动电磁阀 Y3 滑退 DC24V2位5通双控阀 1 滑退气动电磁阀 Y4 加料 DC24V 1 加料气动电磁阀 Y5 运行指示灯 用直经30mm, DC24V 1 作为指示灯的开关用 旧气压式注塑机的PLC-I/O系统配置表4-1 ⑵.由上(表4-1)可以得出:要求的输入点12个、输出点6个全部的I/O点共18个点,由于三菱FXN系列的性价比较高,而选用FXS系列的性价比较底,查阅《FX1S系列微型可编程控制器使用手册》,FX1S的功能已能满足该机程序的编制,购进20个点的PLC输入点刚好够了,因FX1S-20MR的PLC的输入点只有13个,考虑到以后维修或添加别的功能等,所以选用三菱FX1S-30MR的PLC。接上该机全部的输入点还能剩下4个,这4个点还可以留做以后备用。 (3).由该机电气控制原理系统流程(见图2-1)可以看出:根据生产状况需要经常调整的有3个时间的设定及1个计数的显示,考虑到所有按扭、开关须在控制电箱的面板上控制,所以选用画面为:“240×80 点”液晶,有效显示尺寸:117×42 mm(3″型)的三菱触摸屏GOT930-BWD-C作为人机界面,以方便车间工人的调机与操作。 2.PLC控制系统程的程序设计: ⑴.根据(图2-1;表4-1)合理配置PLC的输入与输出点,为编写好程序作更进一步的按排,该机PLC的I/O系统配置如下( 图5-1),(需要说明的是:①.启动按扭与自动按扭串联后接入X2点。②.安全光栅与非常停止脚踏开关并联后接入X5点。③.Y10为DU内电池缺电在PLC的输出点的显示,方便维修人员以后的检修)。 旧气压式注塑机的PLC FX1S-30MR I/O系统配置图5-1 ⑵. 根据(图2-1,表4-1, 图5-1)得出该机各个工作过程是:在各输入信号及各时间控制的先后作用下;按照各自工况运行的顺序,各执行机构自动有序地依次工作。如按照该机的中间继电器的控制线路来编制PLC控制梯形图,即繁琐复杂、又给PLC的程序编制带来一定的难度,所以对该机PLC控制系统选用SFC(顺序功能图)的程序设计方法,可以很容易编制程序,达到合理安全的控制目的。在查阅《图形操作终端GOT-F900操作手册》时发现:<
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