齐鲁石化炼油厂延迟焦化装置日产量提高400吨
2007/10/8 9:28:00
齐鲁石化炼油厂面对“原油重质化”的加工趋势,充分发挥焦化技术成熟的优势,通过缩短生焦时间、优化炉管烧焦等多项措施,使延迟焦化装置日加工量提高了400吨,有效降低了渣油库存,成为该厂新的效益增长点。
作为集团公司为数不多的以加工“高硫高酸”原油为主的企业,齐鲁炼厂原油重质化程度不断提高,渣油库存量也随之逐渐上升,而与此同时,以渣油为原料的延迟焦化装置却又具有良好的经济效益,如何尽快提高焦化装置的处理量,成为制约该厂效益进一步提升的“大”问题。
缩短生焦时间,加工量提高200吨。该厂首先采取“缩短生焦时间”的方法提高焦化装置处理量。自今年年初开始,他们经过多方论证,制定了切实可行的“缩短生焦时间”方案,并选配技术好、责任心强的职工充实到焦炭塔岗位,实行了新的“操作时间控制表”,虽然操作调整频率有所增加,但职工们都自觉严格执行,顺利实现了装置20小时“生焦”,生焦时间比调整前整整缩短了四个小时,装置日加工量一下子提高了200吨。
优化炉管烧焦,加工量再提200吨。该厂根据延迟焦化装置的运行实际,决定再利用“炉管烧焦”的办法改善设备结焦的状况,进一步提高装置加工量。从今年6月份开始,他们经过合理调度安排,认真优化开停工方案,严格控制压缩机检修、焦炭塔钻杆更换等几个重点项目的抢修时间,仅用9天时间就完成了“炉管烧焦”的装置开停工,比计划提前27小时。通过此次烧焦,使加热炉管结焦、钻杆弯曲、压缩机密封损坏泄漏等多项制约装置的“瓶颈”问题一并得到解决,装置的运行状态大大改善,处理量在原来基础上又提高了200吨,为该厂进一步降低渣油库存增加效益提供了有利条件。
(摘自:中国化工网)
(摘自:中国化工网)
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