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治理印染污水 打“细菌战”颠覆传统

治理印染污水 打“细菌战”颠覆传统

2008/1/22 10:35:00
绍兴一印染企业这项技术使COD最低可降至50、色度降至50倍以下、节水超过50% “我们有二三十个厌氧池用于培育不同种类的厌氧菌,厌氧菌经过一到两个月的生长后,将按照各自的特长,被投放到不同的印染废水中。”近日,中纺新天龙纺织科技有限公司副总经理韩建定告诉记者,通过厌氧菌与水中染料发生化学作用,该公司已成功实现了印染废水的脱色及回用。 印染行业既是耗水大户又是废水排放大户,每生产1吨纺织品就需使用100吨至200吨水。而且废水浓度大,色度高达4000倍以上,COD高达2000~6000。印染废水处理的一大难题是脱色,解决好脱色,COD等指标都能相应地降下来。传统的处理技术主要通过化学“投药”和物理吸附等方法,这两种方法的脱色均不彻底,而且成本较高,更要命的是,由于脱色不彻底,废水无法利用,只能排放。 “我们公司日排放指标只有2500吨,而每天产生的印染废水却多达8000余吨,减排也就意味着减产,按此我们企业每年至少停产3个月以上。”韩建定说。 现在“新天龙”将排放的印染废水按污染程度和处理要求进行分类,然后投放不同的细菌使水层和染料层分离,经过五道水池的净化,重污染水成为轻污染水,而轻污染水则能达到再利用的目的。处理后的印染废水不仅色度能降低至50倍以下,COD能降至50,而且水中仍含有可重复使用的化学品,如盐和助剂等,大大节省了企业的原料成本。“企业不仅实现了废水的‘内部消化’,减少了排放量,而且节水超过50%,每年能为企业节省成本630万元。”韩建定说。 据了解,这项名为印染废水脱色处理及回用的治污技术,由“新天龙”投资1300万元,与天津工业大学合作攻关完成,目前在国内尚处于领先地位。“绍兴有数百家规模印染企业,如果此项技术得到推广,其经济价值及社会价值将不可估量。”市科技局有关负责人说。 信息来源于:慧聪网
  (摘自:0)
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