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燕山石化降低原油损失增效1.41亿元

燕山石化降低原油损失增效1.41亿元

2008/6/16 9:17:51

 

      在目前国际原油价格持续攀升的背景下,每减少1‰的原油损失,就可为企业增加效益6000万元。为此,燕山石化努力在降低原油损失上做文章,通过严格加强原油进厂、加工全过程管理,提高原油资源利用率,增产增效。截至5月底,该公司原油加工损失同比下降0.47百分点,达到0.56% ,为历史最好水平。原油储运损耗从上年同期的0.35%下降到0.26%,合计增加效益1.41亿元。

      该公司针对有效降低原油加工损失率,一方面分解各项技术经济指标,落实到车间、班组和人头,强化考核奖惩,促进全员精心工作,另一方面及时提出并解决制约瓶颈的措施:一是通过新上瓦斯脱硫装置,减轻设备腐蚀,开好瓦斯回收系统,使排放的瓦斯得到全部回用,同时改善了烟气排放指标。二是针对污油浮选装置,增上罐中罐除油设施,控制外排水含油量;回收采样油品、油罐清罐污油、机组废油和碱渣装置的污油,提高污油回收率避免浪费。三是优化装置运行和物料平衡,避免生产波动。同时控制催化原料残碳量,三催化装置对汽油烯烃实行卡边控制,在保证产品质量前提下,降低催化生焦减少损失。四是加强原油含水分析,降低原油进厂损失。争取全年加工损失率控制在0.56%以下。

      除了生产加工阶段造成原油损失外,原油进厂损失也是一个主要问题。目前燕山石化的进厂原油主要有两个渠道:一是大庆原油通过管道直接输送进厂,另一个是进口原油通过海上运输到天津港,再通过津燕管道输送进厂。单是原油海上进口,有一些油船要经宁波、青岛等码头中转到天津港。中转过程要经过多次的装船、运输、卸船。中转环节的增多无疑会造成原油损耗的增加,同时对业务人员和计量人员的责任意识和业务水平也是一个考验。

      为此,燕山石化加强原油管理的制度化、规范化,专门下发了《燕山分公司原油管理制度》和《海运进口原油接卸流程》,进一步加强对原油进厂组织和计量。该公司营销中心结合公司要求,一方面优化机构和人员结构。精心挑选了吃苦耐劳、踏实肯干,具有团队精神的员工从事原油运作和装卸船、运输等环节的计量、审核工作。另一方面细化并形成了《营销中心原油管理实施细则》,对员工分析、监控和计量的结果进行量化考核,增强员工责任心,激发了员工钻研业务热情。

                                            信息来源于:中国石化新闻网

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