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江汉油田万元产值能耗下降

江汉油田万元产值能耗下降

2008/9/25 9:20:26
江汉油田通过进一步精细管理,优化调整、综合治理、技术进步和加大投入等措施,管理局工业万元产值综合能耗比总部考核指标下降31.48%,分公司工业万元产值综合能耗比总部考核指标下降1.43%。

经过几十年的开采,原油开采方式、处理工艺等不断发生变化,地面工艺系统与生产现状不相适应的现象加重,生产设备和配套设施老化,难以实现动态平衡,影响了生产工艺系统效率,增加了能耗;在新形势下,低产低效井、稠油和低品位原油产量增多,导致注水、注聚、注汽量增加,能耗上升;根据市场需求,盐化工生产规模不断扩大,能源消耗增长趋势明显。节能降耗的压力越来越大。

制度和激励双管齐下。该油田按照集团公司暨股份公司2008年能耗考核指标对接会议精神,积极部署节能降耗各项措施。把各项能源消耗指标层层分解到各二级单位,并把节能降耗指标完成情况,作为单位综合考核评价和企业负责人业绩考核的重要内容,实行“一票否决制”;为加快油田节能技术进步,提高能源综合利用效率,鼓励所属企业在生产经营过程中积极推广应用节能新技术、新设备、新工艺、新产品,通过评选,在82个节能技改项目中选出一等奖5个、二等奖10个、三等奖20个,进行表彰和奖励。

达标和调整并举。在广泛宣传动员的基础上,把节能减排作为优化生产、合理调配资源、调整结构、降本增效的突破口和重要抓手,强化达标管理,加大优化调整力度,加快科技进步和技术改造,加强生产过程控制。江汉采油厂老二区、钟市油田零原油消耗工程,清河采油厂M138、M120注气锅炉燃料替代工程,清河采油厂长输管线集输系统技改工程等取得实效。针对油田生产工艺系统与生产能力不配套的问题,逐步实施地面工艺系统的节能改造,降低系统能耗。全年通过燃料结构调整、电网系统改造、天然气及轻烃资源回收利用、油田污水替代清水、集输系统优化等措施,降低了油、气、水、电消耗。

技改与精细管理并进。钻井、井下、物探、测录井、油田建设方面加大用能设备的节能技术改造。网电钻机和节能发电机、大型修井机、通井机节油新工艺的应用,以煤代油、以气代油,乳化燃烧技术的应用;推进精细管理,杜绝跑、冒、滴、漏,提高设备的利用效率,降低了成品油的消耗。机床电气化和车间照明节电技术,废油、废渣回收利用技术,大型电机变频回馈一体化技术的应用,降低了电耗。

一系列举措的实施,使管理局工业万元产值综合能耗为0.209吨标煤,比总部考核指标下降31.48%;分公司工业万元产值综合能耗为0.621吨标煤,比总部考核指标下降1.43%。

目前,该油田正认真贯彻集团公司“抓好节能监测,并相应真正地采取有效措施把能耗降下来”的批示精神,进一步推广应用抽油机新型拖动技术、油井集中供配电等成熟技术,提高系统效率,降低电耗;提高煤炭质量管理水平;开展给水泵、循环水泵、引送风机调速节能改造,有选择地进行燃烧系统技术改造和受热面更新,推广柔性密封技术治理锅炉漏风,对流化床锅炉的不间断闷炉技术进行科研攻关。

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