齐鲁石化热电厂一职工节能项目获全总奖励
今年以来,由于煤炭市场形势急转直下,煤质变差导致锅炉负荷变动大,对油耗控制带来了巨大的压力。热电厂锅炉车间主任刘委东与车间管理及工程技术人员一起研讨,在上年油耗管理办法的基础上,提出了今年的压烧燃料油技术改进方案。
该厂成立了锅炉压烧燃油攻关小组进行专题攻关,在锅炉上做燃烧调整试验,探索低负荷稳燃措施,形成深度低负荷燃烧调整方法,减少稳燃用油。经过大量调整试验,锅炉最少不投油负荷由规定的307.5吨降低到260吨。今年5月,4号锅炉负荷在240吨~260吨/小时运行11天,助燃油量为零,创造了电厂贫煤煤粉锅炉最低负荷不投油助燃的新纪录。
他们对渣油系统、轻油系统进行改造,去掉系统中造成油阻力大的阀门、节流孔板、流量计等节流件,提高了油压,降低了油泵电耗。他们对8台锅炉的渣油枪进行改造,将原来每台锅炉4只大油枪改为小油枪。他们还加强运行和检修协调管理,做到小缺陷不过夜、大缺陷连轴转,加大检修点检和定期工作的管理力度,开展计划性、预见性检查,提高设备运行可靠度。
他们还广泛开展锅炉运行经济指标劳动竞赛,认真落实燃油管理责任,制定节油细则,严格投油条件,将每月的渣油消耗指标分解落实到每个班组、每一次点停炉、每一次具体的操作上。他们细化点炉操作,点炉前提前开大底部加热的阀门,尽量提高炉内温度,最大限度地节约了点火用油,现在每次点炉用油都能控制在10吨以内。同时还加大绩效考核力度,每节油1吨奖励班组200元,每超1吨考核班组50元,奖励上不封顶、考核不问理由。
今年前10个月,齐鲁热电厂锅炉车间共计耗油853吨,在去年总耗油只有1495吨、比前年大幅降低燃料油8000余吨的基础上,今年比去年同期再次减少油耗368吨,经济效益显著。

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